質量是航天事業、飛航事業的生命線,無論何時,我們必須繃緊質量至上這根弦。
質量是較真出來的
質量是干出來的,更是“較真”出來的,在精密電火花線切割制造中,每一個0.01毫米的堅守,都是對“四個確保”新時期質量工作方針最生動的踐行,每一次放電的光,都是書寫精密制造的傳奇。質量不是“差不多”,而是“零失誤”,作為239廠免檢班組——機加中心線切割班組的一員,范玉娟以身作則,要求自己必須零失誤,本著對自己的操作負責到底的信念,在每一道工序中自行檢查、跟組員互檢。“質量是干出來的,不是檢出來的,這是一線工人的責任與擔當”,范玉娟說,她認為這樣才能真正做到保證操作的質量與效率。
范玉娟清晰記得,某一夜接到某產品緊急任務時,由于時間緊張,銑磨鉆等常規預處理工序已被簡化,到范玉娟這一環節時產品沒有基準面,導致找正時沒有參照物,需要靠經驗和熟練度來操作,她用了3個小時才將產品找正,隨后她與工藝人員溝通調整編程,將失誤公差調到0.01毫米以內,終于,產品快準穩地完成并通過了檢測。直到看到檢測報告,范玉娟才放下心來。她說,每一次較真認真地完成高精度產品時,輕松夾雜著成就感油然而生,這是對自己能力的一種肯定,更是為航天事業添磚加瓦的一份榮譽。
百試求一勝百驗消一患
“師父,故障復現了!”安靜的溫循實驗室內,主管工藝員王永斌(圖左一)難掩激動的聲音驟然響起。這已經是記不清第多少次的驗證試驗,只因在某次關鍵試驗任務前夕發現了傳動機構存在重大安全隱患。面對迫在眉睫的試驗節點,他們必須在短短一周內完成故障定位并落實處理措施。面對這一突發狀況,永斌第一時間牽頭成立故障攻關小組。組織開展故障復現試驗。面對復雜的故障現象,攻關團隊連續奮戰多個晝夜,始終未能鎖定故障根源。關鍵時刻,永斌請來身為資深專家的師父(圖左二)和低溫試驗領域的技術骨干(圖右一)組建聯合攻關團隊。通過系統性的故障樹分析和大量的環境模擬試驗,團隊最終精確定位故障機理:在某一特定極限工況下,機構潤滑脂發生相變失效,導致運動阻塞。基于這一重大發現,團隊迅速制定并驗證了有效的改進方案,及時落實在制品處理。在后續試驗中,機構動作完美如初,保障了試驗任務圓滿成功。
此次故障的快速解決,既體現了航天人“嚴慎細實”的工作作風,也彰顯了團隊協作、集智攻關的優良傳統,為后續任務積累了寶貴的經驗。(文/范玉娟、張浩、鄧莉 攝/鄧莉)